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  1. #76
    Avatar von Andreoid
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    Nachdem ich nun seit einem Monat nix neues gepostet habe, weil ich mich mit
    Klausuen rumgequält habe, gibt es nun wieder etwas neues von unserem Kühlergebastel

    Wir haben uns ein Asus crosshair IV extreme besorgt... übertakten per iPhone...das ist also die Mainboardzukunft
    Na dann wollten wir mal zusehen das es auch ordentlich gekühlt wird!
    Eigentlich hatte ich einen Fullcoverkühler geplant.. mal sehen was nun dabei rauskommt.
    Als erstes muss sowieso das Board vermessen werden... wenn es etwas komplexer wird, ist eine Ansicht in 3D garnicht verkehrt.
    Leider dauerte das erstellen der 3D Ansicht einige Stunden.. hoffentlich werden sie sich lohnen.
    Als erstes wurden von den Kühlern die M3 Haltelöcher erstellt. (man kann die kupferfarbenen Ringe auf dem Mobo sehen)


    Diese Kupferringe wurden Tangential zu einem Gesammtkonstrukt verbunden.
    Und für eine Fullcoversion wurde ein Kanal, unter dem ersten PCI-E slot, durch und zur NB und PWM Baugruppe, gelegt.


    Da ist schon das erste Problem... ~ 8mm Platz habe ich zwischen dem PCI-E slot und den 4 Kondensatoren.
    Wenn ich da einen Kanal unterbringe, dann kann man auch gleich G1/8 ider M5 Anschlüsse verwerden . (auf den Durchfluss bezogen)
    Um eine Wasserführende Brücke zu bauen, wie EK das gerne macht, fehlen mir die maschinellen Möglichkeiten -.-


    also 4 einzelne Kühler? oder 2 Lightcoverkühler? Ich deke das zweite ist wohl die bessere Lösung.
    Hier mal die Kupferplatten grob eingezeichnet, und die Anschlüsse platziert:


    Man könnte evtl einen komplett wasserdruchströmten Kühler bauen..
    Nachteil ist die Lage des obere Anschlusses.. der 5mm über das Board ragt, und wieder ein super dünner Kanal
    über den Spawas, was den G1/4" Anschluss wieder unnötig macht.


    also kommen wir wieder zur Lightcovervarriante, welche sich schon beim MSI790FX, MSI890FX,
    890GXM-G65, ASUS Crosshair IV Formula, Asus M4A 890FX und beim EVGA P55 FTW 200 bewährt hat.
    Günstig in der Herstellung, da man auf Seriendeckel zurückgreifen kann,..und bei der Kühlleistung
    stehen die Lightcovermodelle sogar auch noch bei übertakteten Boards gut da.


    hier mal ein Detail aus der Konstruktion... Radien kann man bequem nacher durch anklicken der Ecken erzeugen


    Der SB Lightcover macht sich bei einem 3er SLI zwischen der zweiten und der dritten Karte schlank.
    Der Wasserstrom ist genau über dem SB Chip. (hier kann man das dank der durchsichtigen Modelle ganz gut erahnen)


    Das gleiche beim NB PWM Kühler. Die Spawas werden locker durch die Kupferbrücken gekühlt.


    Mal eine seitliche Ansicht, wo man nochmal die Anschlusslage des SB Kühlers erkennen kann.


    eine Isometrische Ansicht


    Das hier fand ich noch ganz interessant:
    Der Kühler ist bis zum SB CHip geschnitten dargestellt. So kann man den Kanal und die Oring nut erkennen


    Trotz der ganzen 3D Spielerrei kommt man um ein echte Passprobe nicht drumherum.


    Die Kühler werden aus Plexi ausgefräst...


    Und die Passprobe wird vollzogen... und siehe da.. es hat sich gelohnt...
    ein Befestigungsloch des Kühlers hat nicht ganz gepasst, was dann direkt korrigiert wurde.


    Immernoch besser als in Plexi... die fertigen Kupferversionen:






    Mit dem Kühlerset sind Finn und ich die ersten. die etwas für dieses Asus crosshair IV extreme anbieten..
    mal sehen wie schnell die großen Hersteller nachziehen

    -------------------------------------------------------------

    neben dem neuen ASUS Crosshair IV extreme lightcoverset gibt es
    heute noch einen Test über unseren UPC slim:

    Unser Universeller Spannungswandlerkühler (UPC slim) wurde von den Effizienzgurus
    gegen MVR-100-Kühler von Koolance getestet und hat einen Effizienz-award abgeräumt!

    neben ein Paar hübschen Bildern und genauen Beschreibungen von den Kühlern
    gibt es noch einen Durchflusstest beider Kühler


    hier der Link zum Test:
    http://www.effizienzgurus.de/review/...che-daten.html


  2. #77
    AF-hwbot-team Avatar von PLAGANOS
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    schöner bericht andre wieder mal eine sehr geile kühllösung ! ihr habts echt drauf und arbeitet auf dem niveau von den großen herstellern !!!

  3. #78
    Avatar von Andreoid
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    danke

    So sah es dann nach ein paar Monaten Gebrauch aus:
    (die Kabel bitte nicht beachten, die hingen da nur so provisorisch )


    gearbeitet wurde mit der kleinen 0.75kw Elte.. das ist einfach nix,..
    aber mit Pomspänen hat se gut die Maschine eingesaut (nur trocken gefräst)


    Die Stahlplatten müssen alle wieder runter.. weil die zur Nachbearbeitung müssen.
    Hier ist schon der T-Nutentisch, die kleine Spindel und die Kabel runter:


    also auch Teile wie das Loslager lösen (hier schon nicht mehr vorhanden):


    (zum Größenvergleich ein 180 großer André, in gebeugter Haltung) ..der Guss ist garnicht mal so klein
    sitz obendrauf und Demontiere die Platte, welche das Festlager der Z-Ku-Spindel hält.


    dadurch sind die Frontplatte ab


    und dann kommen wir zum Teil, den ich schon beim zusammenbauen befürchtet hatte
    Man bekommt die Kugelumlaufmutter nicht nach oben raus, weil die an den oberen beiden Wagen nicht vorbeikommen würde

  4. #79
    Avatar von Andreoid
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    weiter gehts mit dem zerlegen:

    also die Z-Ku-Mutter erstmal lösen,..


    und drehen....


    die große Frontplatte noch oben hinausziehen geht auch nicht, weil dann das Festlager kollidiert, und später dann die Z-Ku-Mutter


    nach unten hin gings dann doch iwie, nachdem wir 2 Wagen gelöst hatten
    alles umständlich!.. und Ausrichten ist da auch nicht wirklich machbar..
    also bei der Konstruktion auf die Montier und Demontierbarkeit achten!


    endlich auseinander


    im Hintergrund unsere Dämmkiste mit Isel cnc und Abflussrohrabsaugung


    der Tisch war um einiges harmloser ...


    dann alles fein saubermachen... die Stahlteile des Portals gingen zum
    Abspecken und Vorbereiten für eine neue Spindel
    und danach zum Flachschleifen...

  5. #80
    Avatar von Andreoid
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    Wie angekündigt wird die XZ-Platte zum Abspecken gebracht.
    hier kann man die Aussparungen sehen. Zwei Stück davon sind sogar komplette Durchbrüche.


    Für die Bearbeitung habe ich meinen Kumpel, den Valle, besucht.
    Bei der Stahlplatte wurde wegen den Durchbrüchen etwas Alu untergelegt.
    Die Platte wurde ausgerichtet und festgespannt.
    Als klein Hilfe und zur Vorsorge von Kollisionen habe ich die
    Taschen schon mal mit nem Edding eingezeichnet.


    Die benötigten Maße von dem 3D Teil eben ausgemessen.


    Und rein damit in die Maho.


    Alle Taschen wurden vorgebohrt.


    Und dann ausgeschruppt...
    (Hartmetall Schruppfräser mit Druckluftkühlung)


    hier mal das Video zur Bearbeitung: http://www.youtube.com/watch?v=cCNPXsaK_7w



    Kurze Pause bei der letzen Taschen wegen Überlast


    Fertig!


    Gewicht vorher: 17,8Kg
    Gewicht nachher: 13,5Kg
    ----------------------------
    Gewicht gespart: 4,3Kg

    im nächsten post zeige ich euch die Bearbeitung von der ZPlatte


    achja,..als wenn 27mm stahl nicht reichen würde, hat die ZPlatte außerdem
    seitlich noch 2 Platten zur Versteifung bekommen, welche auch mit der
    waagerechten Platte verschraubt werden können:

  6. #81
    Avatar von tripods
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    Was ein beeindruckender Klotz Metall.

    gearbeitet wurde mit der kleinen 0.75kw Elte.. das ist einfach nix,..
    aber mit Pomspänen hat se gut die Maschine eingesaut (nur trocken gefräst)
    Was kommt den da jetzt für eine Spindel dran?

  7. #82
    Avatar von Andreoid
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    da kommt eine 3,8KW SK30 WZW Spindel dran


    Zwischen dem ganzen cnc gebastel muss ich jetzt auch nochmal ein paar kühler zeigen

    habe letzes woe ein Asus Rampage III extreme gesendet bekommen.
    der UCD sb hatte nicht ganz auf die SB gepasst.. da waren sogar die längsten laschen zu kurz gewesen
    hatte den Kühler dann kostenlos gegen einen neuen angepassten ausgetauscht... der sah dann so aus:

    mit 4 befestigungsärmchen.

    weiterhin war die schweirige aufgabe zu lösen, dass bei dem SB Kühler 2x 13/10er verschraubungen
    noch zwischen zwei 480GTX mit einem Aquacomputer grafikkartenkühler durchpassen.
    insgesammt werden auf dem board laut dem user drei Stück 480GTX verbaut o0.


    knappe angelegenheit, aber das geht problemlos...


    zwei gerade verschraubungen hätten auf dem Seriendeckel keinen platz gefunden... der winkel ist ein kompromiss


    auch von der bauhöhe her geht es unter den grafikkarten immer knapp zu.
    genau 1mm luft zwischen Karten PCB und Kühlerdeckel. passt


    hier nochmal ohne anschlüsse und karten:

    ein standard-deckel wurde verbaut.. so bleibt der Kühler in der herstellung schön günstig

    beim spannungswandlerkühler das gleiche... der gute standarddeckel


    was hier noch besonders ist, dass man die originalbackplate weiterverwenden kann..
    der kupferboden wurde an den haltelöchern so angepasst,
    dass man die gefederten originalschrauben von oben in die luftkühler backplate einschrauben kann...
    weiterhin werden auch noch die sechs unteren spawas unter der grauen RIO (R6 Reihe mitgekühlt.


    beim nächstne post gibts wieder cnc gebastel ^^

  8. #83
    Avatar von tripods
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    Wow, das ist schon ein Unterschied!

    Aber wenn ich das noch fragen darf? Mit der Elte war das präzise Bearbeiten mit Kupfer schon möglich, oder?

    Also, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann sieht das für mich wie Kupfer aus . Oder sind die mit einer andere Fräse gemacht?

  9. #84
    Avatar von Andreoid
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    alle kupferböden die du siehst wurden mit einer klapprigen iselcnc und einer elte 0.75kw spindel gefräst.. alle sereiendeckel wurden auf der selben cnc vorgefertigt,.. und haben auf dem guss + elte ihr finish bekommen

    ziel ist es, alles auf dem guss + ordentlicher spindel fertigen zu können.
    die kanten der kupferteile bedürfen nach der fertigung in der iselcnc alle einer händischen nachbehandlung, ala bandschleifer oder drahtbürste, damit die anschaulich sind.

    der guss läuft ja auch jetzt nicht mehr,. ist ja für die änderungen zerlegt.. seriendeckel haben wir aber dennoch in topqualität vorrätig.
    Geändert von Andreoid (19.12.2010 um 01:07 Uhr)

  10. #85
    Avatar von Andreoid
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    jetzt die Bearbeitung der ZPlatte


    wieder das gleiche Spiel...
    Ausrichten, festmachen,..


    anzeichnen,...


    vorbohren,...


    ausschruppen,... (der Fräser hat schon ein kleines Bisschen seiner Beschichtung einbüßen müssen)


    nichts verändert, andere Position


    Späne!


    und die waren gut heiß


    Fieß war, wenn so nen Schwall heißer Späne durch die Druckluft über die Kabine geweht wurde *autsch*


    noch mehr Späne


    Späne, Späne, Späne......Späne


    die Spannpratze wurde nur "handfest" angezogen


    dann nochmal rumdrehen, wieder einmessen, befestigen und die Passfedernut für die Spindel fräsen.


    Dieses Mal mit Kühlschmiermittel, weil des ein HSS Fräser war.


    das hier ist übrigends das Maschinchen worauf die beiden Teile jetzt bearbeitet wurden


    eine Maho MH500C mit 12mm Hartmetallfräser


    Gewicht vorher: 21,7Kg
    Gewicht nachher: 15,5Kg
    ----------------------------
    Gewicht gespart: 6,2Kg

    Insgesammt also 10,5 Kilo in Späne verwandelt.. na das ist doch was

    10,5 Kilo die nicht mehr mitbewegt werden müssen!
    (wobei da wieder ~4-6kilo durch die seitenteile hinzukommt ,.. die spindel wird auch nochmal ordentlich was wiegen -.-)

    diese woche müsste noch ein EVGA P55 Classified 200 ankommen,.. da gibts dann von uns kommende woche neue kühler für, wenn das mit der zeit hin haut.

  11. #86
    Avatar von tripods
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    und die waren gut heiß
    Sehen auch irgendwie angelaufen aus!

  12. #87
    Avatar von Andreoid
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    das muss auch so

    Kühler für das EVGA P55 CLASSIFIED 200

    So Jungs
    Habe jetzt hier ein nackiges EVGA P55 CLASSIFIED 200 liegen..
    Bei dem Spannungswandlerkühler gibt es keine Probleme,
    aber bei dem NB-SB Kühler habe ich ein paar Entscheidungsschwierigkeiten,
    wobei ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.

    Zuerst einmal der PWM/Spannungswandlerkühler....
    Das Wasserkühlermodell was ich dafür entwerfe wird auf der gesammten Länge
    die digitalen Mosfets und die CPL bausteine kühlen (genau wie der originalluftkühler).
    Der Kühler wird 45€ kosten.. mittlerweile kann man ja sowas schon im Vorfeld recht gut einschätzen


    Nun zum Problemfall, dem NB-SB Kühler. Es gibt nämlich 4 mögliche Varianten:

    Variante 1: zwei getrennte Kühler, ein neues Modell für die NB mit Seriendeckel und UCDsb für die SB.
    Habe gedacht das alles als Set anzubeiten im Paket mit dem UCDsb dann ~60€
    (möglich benutzbare Anschlussgrößen, max 18mm Durchmesser).
    Bei dieser Version bekommt man evtl Platzprobleme mit einer dicken Grafikkarte.

    Variante 2: Ein Lightcovermodell wie bei dem EVGA P55 FTW 200
    mit längerem PWM seriendeckel ~60€ (möglich benutzbare Anschlussgrößen,beliebig)

    Variante 3: Wieder ein Llightcover aber etwas kleiner als in Variante 2. ~55€
    (möglich benutzbare Anschlussgrößen, max 18mm Durchmesser)
    der Kühler benutz den selben Deckel wie in Variante 1

    Variante 4: Ein komplett durchströmter Kühler..
    aber nur ein weg.. sprich ein Anschluss oben und einer unten.
    ~ 65€ weil auch kein Seriendeckel benutzt werden kann.
    Bei dieser version bekommt man evtl auch Platzprobleme mit einer dicken Grafikkarte.

    Variante 1:


    Variante 2:


    Variante 3:


    Variante 4:


    Für eine Version mit beiden Anschlüssen oben, und einem Kanal zur
    sb hin und zurück, ist zu wenig Platz für die 2 benötigten Kanäle.

    jetzt seid ihr dran besonders von interesse ist natürlich die meinung der leite die auch ein EVGA P55 CLASSIFIED 200 besitzen

  13. #88
    Avatar von Andreoid
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    frohes Neues
    vllt hab ich einfach die falsche Zeit erwischt für so eine umfrage.. was solls

    wie oben bereits gepostet hat der pwm-Kühler kein probleme gemacht

    der neue PWM037.. kühlt wie der originale Kühler die Digitalen PWMs und die CPL Bausteine.


    und so sieht das fertige EVGA P55 CLASSIFIED 200 Waküset aus:


    genau wie bei dem EVGA P55 FTW 200 musste auch bei diesem lightcover
    eine Aussparung für den silbernen Quarz geschaffen werden.
    Im endeffekt sind die Abstände, bis auf die Verbindung zur SB komplett identisch
    zu dem EVGA P55 FTW 200 Lightcover.
    Als Deckel habe ich mich jetzt für einen Seriendeckel mit der größe des UCDgrande entschieden.


    Auf der SB gibt es dieses mal keine Gravur...
    das spart wiederrum erheblich Kosten in der Fertigung weil kein Werkzeugwechsel stattfinden muss.
    Stattdessen gibt es eine hübsche Designspielerei mit ein paar angedeuteten Fins .
    Das ist wirklich nur ein Designelement! Die SB kann durch die Kupferbrücke zur NB so
    komplett ohne zusätzlichen Luftstrom gekühlt werden.
    Die Kupferbrücken (Lightcover) Technik hat sich schon bei vielen Boards, auch im übertakteten Zustand,
    besstens bewährt! (z.B. MSI 790FX, ASUS Crosshair IV Formula.. etc).
    Kritiker brauchen da also nicht auf einen Wasserführenden Kanal verwiesen.
    Lediglich das nicht Gefallen des blanken Kupfers könnte man anmerken ^^
    (Weil ich weis, dass die Frage oft gestellt wird:
    Leider haben wir noch immer keinen guten/verlässlichen Vernickler in der Umgebung)


    Einen kompletten neuen Deckel zu machen wiederstrebte mir, weil wir diese preisgünstig
    nicht in gleich guter Qualität fertigen können, wie unsere Seriendeckel eben.
    Ich hab einen Seriendeckel gewählt, weil wir diese in höchster Qualität immer auf Lager haben.
    Das macht den Kühler nicht nur günstiger, sondern die Oberflächen und Genauigkeit
    des Deckels bleiben auch in der gewünschten Güte.

    Das Board bietet sich doch recht gut an für eine fullcoverlösung, aber um wirtschaftlich
    qualitativ hochwertigste fullcover Kühler herzustellen fehlen uns momentan die Mittel.
    Das war ein Kompromiss den ich nicht eingehen wollte.
    Dann lieber gewohnt gut, aber wesentlich preiswerter.


    Nicht zu vergessen ist, dass der Kupferteil unter den Grafikkarten verschwindet.
    Der Grandedeckel bietet dem PCI-E Slot etwas mehr Freiheit als der Vorgänger
    mit dem längeren PWMdeckel beim EVGA P55 FTW 200.
    Der Grande Deckel ist weiterhin, zur vorgeschlagenen Version mit dem Nanodeckel,
    kompatibel zu Anschlüsse mit einem Durchmesser bis zu 22,5mm.


    Das EVGA Set ist jetzt für nur 89,90 im Shop verfügbar..
    Kommende Woche vorraussichtlich dann auch bei Aquatuning.



  14. #89
    Avatar von Andreoid
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    tut mir leid dass ich hier etwas hab hängen lassen.. beschäftigt durch ein straffes studienprogramm gabs von uns erstmal nix neues.
    statt in den semesterferien befinde ich mich jestzt im praxissemester bei einer sonermaschinenbaufirma. nächsten monat beginnt dann die bachelorarbeit. finn ist nun auch im studium und hat jetzt seine ersten klausuren hinter sich

    dann knüpfe ich direkt mal an das vorhergehende an:
    In der Planung der CNC geht es auch weiter...
    Um eine Ideale Lösung zu finden, hatte ich verscheidene Ideeen vom Werkzeugwechslermagazin im Alibre konstruiert.
    Eins muss ich vorwegnehmen: und zwar ist ein besonders schneller "Austauschwechsler" nicht möglich, da dieser die Möglichkeit auf dynamische Werkzeugplätze im Programm vorraussetzt. Sowas ist dann doch recht unsicher,..z.B ist es fraglich ob z.B. Mach3 (unser Steuerungsprogramm) sein Werkzeugspeicher nach dem Neustarten des PCs richtig läd.



    ####################################################################

    Als erste Version einen Drehteller der komplett in den Bearbeitungsraum geschwenkt wird.
    Nachteile:
    - zuviel Bewegte Masse.
    - große Tür zum Bearbeitungsraum.
    - ungünstiger Winkel zum einschwenken.
    - evtl. erzugt die Werkzeugaufnahme ein zu großes Moment was das Haltemoment des Schrittmotors übersteigt.
    - begrenzte Anzahl an Plätzen
    Vorteil:
    + Drehachse mit Lager und Riementrieb schon vorrätig.

    Nebenbei kann man noch die V1 der Seitenteilversteifungen sehen






    ####################################################################

    Als zweite Version eine Schwenkwippe, welche die Werkeuge von oben einschwenkt
    Nachteile:
    - viel zu wenig Werkzeugplätz
    Vorteil:
    + Simple Konstruktion

    Hier ist dann auch die V2 der Seitenteilversteifungen zu sehen. Ob die nun besser ist als die V1 weis ich nicht. Was meint ihr?






    ####################################################################

    inspiriert durch die Anton CNC von Roman:
    http://www.cnc-hotspot.de/wbb311/ind...d&threadID=767
    http://www.youtube.com/watch?v=fMUteiiQAEQ
    http://anfi-tec.de/forenbilder/CNC/WZW1/5.PNG
    http://anfi-tec.de/forenbilder/CNC/WZW1/6.PNG

    Habe ich die Idee der Haltenäpfe mal mit einem Kettenmagazin gekreuzt.
    Heraus kam die V3 der Werkzeugmagazins:
    Nachteile:
    - Aufwändige Konstruktion
    - viele Aktoren
    - viele neue Teile benötigt
    Vorteil:
    + einfach eine hohe Platzzahl realisierbar
    + schneller Wechselarm umsetzbar
    + Massenträgheit durch Durchmesser der Kettenscheiben anpassbar


    Die SK30 Kegel der Werkzeuge werden über den hinteren Spannzapfen in den gelben Näpfen gehalten..
    Vllt hab ich im nächsten Post mal eine Schnittdarstellung damit man das besser versteht
    ####################################################################




    die waagerechten kurzen Schritte (links rot2/grün7 und rechts rot8/grün1) kann man eigentlich auch noch weiter nach links schieben..
    also es ist egal, wo man den langen Verfahrweg (unten rot5/grün4) hinmacht

    rot = Werkzeug aus Spindel holen und in Magazin stecken
    grün = Werkzeug aus Magazin nehmen und in die Spindel stecken

    die Farben der Schrittkette haben nix mit denen der Bauteielen der WZWskizze zu tun


    mit dem langen Verfahrweg (unten rot5/grün4) muss ich mind 210mm überbrücken:




    ####################################################################





    wo ich noch bedenken habe ist die Befestigung der SK30 Näpfe.
    Ich hab Angst, dass beim ein- oder ausstecken der SK30Kegel der Napf zu sehr kippt.
    Sollte ich da lieber 2 Ketten nehmen? oder meint ihr, dass eine Kette reicht und
    ich mit mit 2 Ketten nur ein überbestimmtes System einhandel, was beim Spannen und anderswo Probleme macht.

    mit dem Kettenrad bin ich auch noch nicht zufrieden, das ist mir noch zu massig...
    werde da wohl lieber nur eine Kettenscheibe nehmen.
    Zu der Lagerung habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.

  15. #90
    Avatar von Andreoid
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    Heute gibts Bilder mit grünstich! Passend zur Ostereiersuche im Grünen -.-

    Hatte vor kurzem ein ASUS P8P67 Deluxe hier bei mir von einem User aus dem PCGH Forum.
    Bin momentan ein bisschen sehr für die FH eingespannt, deswegen gibts nur kurze Kommentare und ein recht späten Post.

    hier das Board mit Lukü


    unter dem linken Spawa lohnts sich richtig,...


    ....der ander ist ein Witz


    Die ehemalige NB hat auch nicht viel an Chips zu bieten,...


    ...aber wenn da schon eine Heatpipe drauf ist machts wohl Sinn dass
    im lüfterlosen Betrieb auch mit Wasser zu kühlen. Testen, ob es auch ohne Kühler geht,
    das kann ich das nicht, dazu hab ich hier nicht genug Hardware rumliegen.


    komplett versorgt,.. mit NBSB006, UCD nano und PWM041


    wie gesagt, Grünstich -.-


    der PWM Kühler erstreckt sich oben um die Ecke zu den kümmerlichen Überresten an Mosfets


    der PWM041 müsste auf folgende Boards passen:
    ASUS P8P67 Deluxe Rev 3.0
    ASUS P8P67 Deluxe
    ASUS P8P67 Evo Rev 3.0
    ASUS P8P67 Evo
    ASUS P8P67 LE Rev 3.0
    ASUS P8P67 LE
    ASUS P8P67 Pro Rev 3.0
    ASUS P8P67 Pro
    ASUS P8P67 Rev 3.0
    ASUS P8P67
    ASUS P8P67 WS Revolution Rev3
    ASUS P8P67 WS Revolution
    .....
    alle Kombinationen findet man aber auch nochmal in unserer Kompatibilitätsliste wieder:
    http://www.anfi-tec.de/Kompatibilitaetsliste.pdf


    ---------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------

    und weils heute Schlag auf Schlag gehen muss gleich noch eine Vorstellung von einem anderen Board.
    ich denke das ist nicht so häuft vertreten wie das Asus P8P67,...
    ein Intel X58SO Smackover von jemandem aus dem Meisterkühlerforum:

    beide zusammen in schwarz


    kleiner Kühler schwarz


    großer Kühler schwarz


    beide zusammen in weiß


    kleiner Kühler weiß


    großer Kühler weiß


    hier mal zwei Bilder aus der CNC-Bearbeitung
    Rohling umgedreht im Schraubstock:


    Unterseite fertig bearbeitet



    ... wie gesagt.. kurz und knapp heute.
    Ich wünsch euch jetzt schon mal ein paar nette Ostertage.... und Dicke bunte Eier

  16. #91
    Avatar von Andreoid
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    Leider schaffen wir es in letzter Zeit nicht mehr regelmäßig neue Beiträge zu schreiben, da unsere Hochschulen uns die Zeit klauen.
    Ich schreibe noch die nächsten 3 Monate an meiner Bachelor Arbeit, und Finn muss auch ordentlich Zeit in das Studium investieren.

    Wir werden trotzdem versuchen zumindest alle 14 Tage etwas neues zu posten.


    Nach der Abspeckaktion (letzter post zum CNC Baubericht) sahen die Platten so aus:

    Z-Achsenplatte Vorderseite


    Z-Achsenplatte Rückseite



    Als nächstes mussten auf der manuellen Fräse die Löcher von Hand durchgebohrt werden.


    Beide Platten wurden dann bei einem örtlichen metallverarbeitenden Betrieb zum Flachschleifen abgegeben.
    Wenn sich einer über das Thema informieren möchte  Schleifen (Fertigungsverfahren)
    So ähnlich sah die verwendete Flachschleifmaschnine aus:


    Nach gut einer Woche konnten wir die fertig bearbeiteten Platten wieder abholen. Hier die X-Y-Platte.


    Wie an Weihnachten


    Sehr schön zu sehen ist das feine Schleifmuster. Die Platten weisen jetzt eine
    Planparralelität von kleiner 0, 5 µm auf


    als nächstes werden wir über das Montieren berichten.

  17. #92
    Avatar von Andreoid
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    Nach dem erhalt der geschliffenen Platten musste jetzt natürlich wieder alles montiert werden. Das ist bei so engen Toleranzen eine Kunst für sich.
    Als erstes wurde auf der geschliffenen Z-Platte eine Linearfürung locker montiert. Dann mit einem 500mm Haar Lineal (Genauigkeit 00), mit dem Lichtspaltverfahren auf Verbiegungen geprüft. Nach mehrfachem nachjustieren der Schiene waren wir mit der Geradheit zufrieden.
    Das Wichtigste bei der 2. Schiene war es, dass sie parallel zur ersten Schiene montiert wird. Dieses Maß sollte nachher kleiner als ein Mikrometer sein, da es sonst zu einer stärkeren Rollreibung der festgeschraubten Wagen kommt.
    Dieses Maß wird durch die schwarz-gelbe Messuhr, die man im Hintergrund sieht, sichergestellt. Sie ist mit einer Anzeige von +/- 50 µm und einer Skaleneinteilung von 0,001mm (1µm) sehr genau.

    Mit dem Messschieber konnte der richtige Schienenabstand an der ersten Schraube gemessen werde. Dann wurde die Schiene leicht angezogen. Mit Hilfe der Messuhr konnte nun die 2. Schiene, Schraube für Schraube, montiert werden.
    Hier ein Bild von diesem Arbeitsschritt:


    Gegen Dreckeinlagerungen wurden Stopfen über den Schrauben reingedrückt. Zusätzlich minimieren diese den Verschleiß der Dichtlippen an den Linearwagen.



    Um die Schienen zu schonen wurde eine Makrolon Stückchen beim "Reinkloppen" verwendet.
    Ein direkter Schlag auf die Schiene würde einen unwiederruflichen Knick hervorrufen.


    Das fertige Endresultat:


    demnächst geht es mit der Montage der Zentralschmierung weiter.

  18. #93
    Avatar von Andreoid
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    Diesmal wollen wir alles richtig machen, um die Stahlplatten nicht noch einmal demontieren zu müssen. Daher kriegen die alle beweglichen Teile (Wagen, Lager...) einen Fließfettanschluss.

    Zu erst wollten wir es mit einer Zentralschmierung (automatisch angesteuerte Fettpumpe mit einem Fettreservoir) erreichen. Nach dem Schmierinterevall der Schienen/Wagenhersteller müsste man die Führungen alle 100 gefahrenen Kilometer schmieren. Bei unserer hobbymäßigen Nutzung hätte das zur Folge, dass das Fett bei einer langen Leitung von der Pumpe mehrere Jahre in den Leitungen verbringen müsste. Den Plan mit der Zentralen Sammelstelle und der Pumpe haben wir dann wieder verworfen.

    Wir haben dann mehrere Schmierstellen geplant, von denen dann kurze Leitungen zu den Kugelumlaufwagen/Spindeln/Lagern führen.
    Je nach den zurückgelegten Wegen der Maschine muss dies ein bis zweimal im Jahr mit einer Handfettpresse nachgeschmiert werden.

    Verwendet wurden spezielle Hydraulikschläuche, die bis 250 bar zugelassen sind, mit passenden Verschraubungen. Ein kleiner Vergleich zur Wasserkühlung: Hier ist der 10ner Pur Schlauch nur bis maximal 7 bar zugelassen, PVC Schlauch hält noch deutlich weniger aus.


    Am Anfang sah alles noch recht Übersichtlich aus:
    Hier haben die X-Kugelumlaufmutter, 4 Wagen und das Festlager schonmal Verschraubungen mit einem Stückchen mit Fett gefülten Hydraulikschlauch bekommen.


    Ein Screenshot aus dem CAD-Programm: Die Z-Achsen Kugelumlaufmutter (hier gelb) muss natürlich auch geschmiert werden.


    Wie bei allen ersten Konstruktionen wurde auch bei uns nicht an alles gedacht.
    Der Platz für den Fettverteilerblock ist nur sehr/zu knapp bemessen gewesen.
    Dank Feile und Drehbank konnten einige der Verschraubungen noch verkleinert werden, um in dieser knappen Konstruktion mit keinen anderen Bauteilen zu kollidieren.


    Da kommt von der X-Z-Platte noch gut was zusammen. Die Anschlüsse in den roten Kreisen, + die vier Wagen auf der Rückseite.


    oben alles durchgefädelt (geschläuchelt)
    und für eine Woche Pause abgeknickt und verschlossen (wir arbeiten an der CNC meist nur am Wochenende). Das Bild wurde "nach" der Woche Pause gemacht, und man sieht schon dass einer der Schläuche leer gelaufen war -.-


    An dem Verteilblock aus Alu alles angeschlossen.
    Der hat von links und rechts noch zwei Querbohrungen, dort werden dann jeweils vier Anschlüsse für die Wagen zusammengefasst. Die beiden in der Mitte sind für die Z und X Kugelumlaufmutter.


    So das war es erst mal wieder von uns.

    Die nächsten Bilder kommen bestimmt

  19. #94
    AF-hwbot-team Avatar von PLAGANOS
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    wahnsinn das hat ja schon was von industrialisierung bei euch

    work

  20. #95
    Avatar von Andreoid
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    Hatte letztes Wochenende ein Asus Crosshair V Formula
    von einem User aus dem PC Games Harware Forum bei mir zum Vermessen

    Aufgrund meiner knappen Zeit wegen dem Studienabschluss habe ich
    mich hier wieder für eine kostengünstige lightcoverversion entschieden.
    Im Vergleich zu vier einzelnen Kühlern ist das wohl die bessere Lösung.



    bei den Spannungswandlern wird wieder mit einer Kupferbrücke gearbeitet.
    Diese hat sich schon bei etlichen Kühlern bewährt. Diese Brücke ähnelt
    sehr der des Asus Crosshair IV extreme lightcovers von 2010.




    Ein Unterschied zum 2010er lightcover ist, dass man die original
    Backplates weiterbenutzen kann. So ist der Anpressdruck genau
    wie beim Originalkühler gegeben.




    Der SB Kühler hat unten im Kupfer Aussparungen für Bauteile.
    Die Taschen wurden auf beiden Seiten eingefräßt, so kann man
    durch drehen des Kühlers die Position der Anschlussgewinde
    bestimmen (oben und unten wählbar).


    SB Kühler von unten


    PWM NB Kombikühler (lightcover)


    Der lightcover kann Anschlüsse mit einem maximalen
    Außendurchmesser von 22,5mm aufnhemen.
    Der kleine SB Kühler nur Anschlüsse mit 18mm Durchmesser.


    btw.. meine cam spinnt mit dem weißabgleich,.. hab aber grade keinen nerv mich damit zu befassen sry
    Geändert von Andreoid (15.07.2011 um 20:24 Uhr)

  21. #96
    Avatar von Andreoid
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    So dieses Mal ging es wieder ein Stückchen an der CNC-Fräse weiter.
    Wir hoffen euch bald wieder neue Kühlermodelle zu präsentieren, dazu wurde der Thread schließlich eröffnet. Aber mit der neuen Fräse können wir (wenn sie Fertig ist) ganz neue Design sowie Fertigungsansätze ausprobieren.

    Nachdem wir letzte Woche die Schmierung der XZ-Platte fertig gemacht haben konnte nun die fertig ausgerichtete Z-Achsenplatte "eingeführt" werden.


    Und das verkleinerte Loslager (Bild) wurde mit dem 90° Haarlineal montiert.


    In unserem Lager haben wir zwei Gasdruckzylinder von einem Auto Kofferraum gefunden. Diese haben zufällig einen etwas größeren Verfahrweg als die Z-Achse und jeweils eine Kraft von 200N.
    Die eignen sich somit gut, um das Gewicht der Z-Platte sowie das Gewicht der neuen Werkzeugwechsler Spindel zu kompensieren. Diese ist schließlich gut 20 Kilo schwerer als unsere alte ELTE Spindel.
    Die Gasdruckzylinder werden so in die Z-Achse integriert:


    Für die Aufnahme der Zylinder wurde:
    gebohrt, gesenkt, geschlitzt


    Mit einer Schraube war die Klemmung dann fertig.


    Dann rauf auf die Z-Achse, Schienen und Schläuche ordentlich abdecken.
    Ein Metallspan an der falschen Stelle kann verheerende Folgen haben, zum Glück haben alle unsere Wagen Abstreifer die das Schlimmste verhindern "sollten".


    Auf der Drehbank wurde noch eine Bohrhilfe erstellt.
    Mit dieser wird sichergestellt, dass die 2. Seite des Gasdruckszylinder auf einer Linie mit der ersten Befestigung ist.


    Hier haben wir noch ein Gewinde geschnitten um die Gasdruckzlinder in die XZ-Platte einzuschrauben.
    Haben uns dann aber im Nachhinein entschlossen die Gasdruckzylinder nicht einzuschrauben, da die Gasdruckzylinder von der Ausfahrgeschwindigkeit begrenzt sind. Die könnte dann kleiner sein als die Achsenverfahrgeschwindigkeit der Z-Achse.
    Wären die Zylinder eingeschraubt, könnten diese alles abbremsen wenn die ZAchse im Eilgang hoch fährt.

    Das die ZAchse nach oben raus rutscht ist mehr als unwahrscheinlich .... von daher hätten wir uns den letzten Arbeitsgang auch sparen können.




    Hier unsere größte Investition seit langem

    Ja genau ne Holzkiste


    Ratet mal was da drin ist?

  22. #97
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    Avatar von @rne
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  23. #98
    Avatar von tripods
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    Spindel !

  24. #99
    Avatar von Andreoid
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    Zitat Zitat von tripods Beitrag anzeigen
    Spindel !
    Hier kommt die Auflösung:

    eine blaue Mülltüte!

    nein.. quatsch es ist schon etwas anständiges
    In der Tüte ist eine nigelnagelneue Werkzeugwechsler Spindel mit

    10mal größerer Spitzenleistung

    als unsere vorige Frässpindel!

    Kaum ist die neue Spindel da, kommen auch schon die ersten Probleme:
    Laut unserem Verkäufer hat die Spindel den rechten Anzugsbolzen.
    Diesen hatte wir uns im Vorfeld schon mal gekauft (zum Glück nur einen).

    Jetzt die große Überraschung:
    Es wird der linke Anzugsbolzen verwendet, welchen es direkt beim Hersteller für ein Vermögen gibt.
    Zum Glück gibt es die auch bei Ebay für schmales Geld =)



    Okay... was macht der euphorische Maschinenbauer als erstes?
    - Probesitzen! und danach?
    - Größenverlgeich ^^

    Rechts die alte 0.75KW Elte Spindel mit provisorischer Wasserkühlung.
    Links die 6,6KW (S1) HSD Spindel mit einem integrierten SK30 Werkzeugwechsler (WZW).


    Was macht der euphorische E-techniker ?
    Auf die inneren Werte gucken XD
    - 10mal mehr Drehmoment ^^
    - Ah wir brauchen jetzt auch Drehstrom Da ist ja auch schon die passende 400V Steckdose an der Wand montiert
    Da die Spindel über einen Frequenzumrichter mit einem Ableitstrom >2mA betrieben wird besitzt die Steckdose keinen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter (würde sowie so immer fliegen)!
    - Nicht nachmachen ohne das nötige Fachwissen! -


    An dem Tag haben wir noch einen wichtigen Arbeitsschritt geschafft.
    Das Versetzen der Endschalter für mehr Verfahrweg.

    Auf allen Achsen konnte wir zwischen 30-40mm Verfahrweg herausholen.
    Bei einer Schraubstockfertigung wäre es ein UCD mehr, bei Plattenbearbeitung wäre es dagegen schon 10 ^^
    Hier ein altes Bild, wo man sieht, wo die ZAchsenschalter bzw die Befestigungslöcher vorher saßen:



    Der Höhenunterschied ist an dem weißen Stopfen vergleichbar.


    So das war es leider erstmal wieder von uns.
    André und Finn

  25. #100

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    Hallo Ihr macht ja nur schöne Sachen

    Frage habt Ihr für folgendes Mainboard ASUS P8P67 auch einen Fullcover Kühler ?
    Die einzelnen habe ich ja schon gesehen von Euch.
    I7 2600K @ 4.5 GHz max(5GHz) / ASUS P8P67 Rev 3.0 / 4GB DDR OCZ 3p1600LV2G @ 1600 MHz 8-8-8-24 CR 1
    ASUS HD 6950 2GB,Shadermod 1536, GPU 1 GHz, Ram 1.46 GHz @ 1.23V / OCZ SSD 120GB Vertex. 2 E.
    Cougar GX 800 Watt 80+ Gold / Xigmatek Midgard ATX in black / LG GH22NS50 bare in black
    Wasser, HK 3, Mora 3 Pro / OS Windows 7 Home Premium 64 Bit

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